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重力式自動(dòng)裝料秤在冶金行業(yè)自動(dòng)配料系統(tǒng)中的應(yīng)用

作者:admin  日期:2013/3/6 8:35:12  閱讀:1950
 

[摘要]針對(duì)冶金配料過程中遇到的問題,利用PLC,從硬件配置和邏輯控制角度,設(shè)計(jì)出一種新的配料系統(tǒng),不僅節(jié)約了資金投入,也提高了工作效率。
關(guān)鍵詞:
 

在冶金試驗(yàn)和生產(chǎn)過程中,經(jīng)常會(huì)遇到多種不同的金屬物料,以較大的配比值和較高的準(zhǔn)確度進(jìn)行配料。如表一為某企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)流程配料表:

配料

鐵粉1

鐵粉2

粗鋁粉

中鋁粉

細(xì)鋁粉

鐵合金1

鐵合金5

鐵合金2

鐵合金3

鐵合金4

鐵合金6

生產(chǎn)100
的配量
單位kg

750

100

160

25

60

30

9

4

8

1

3.3

在配料過程中,各種配料重量懸殊較大;因?yàn)橛邢录?jí)混料裝置,用戶不關(guān)心瞬時(shí)配比,只要求配料過程中的計(jì)量準(zhǔn)確度在0.1%范圍內(nèi)。
在方案設(shè)計(jì)中,不能只使用皮帶秤進(jìn)行動(dòng)態(tài)稱重配料,因?yàn)槠胀ㄆС拥挠?jì)量精度只有0.25%,為此,必須配置重力式自動(dòng)裝料秤。常規(guī)設(shè)計(jì)中,每種物料都需要配置一個(gè)承載稱重料斗和稱重顯示儀表,不僅浪費(fèi)資金,也浪費(fèi)空間和時(shí)間,針對(duì)上述情況,考慮到每次稱重100份的配量、稱重次數(shù)和配料周期,特殊設(shè)計(jì)了配料系統(tǒng)。

1、系統(tǒng)工藝流程
給料設(shè)備由1#11#11臺(tái)振動(dòng)給料機(jī)組成,定量稱重料斗有1#3#,量程分別為150kg30kg5kg
第一組1#3#振動(dòng)給料機(jī)設(shè)置在量程為150kg1#稱重料斗上方,分別負(fù)責(zé)向1#料斗輸送鐵粉1、鐵粉2、粗鋁粉;第二組4#7#給料機(jī)設(shè)置在量程為30kg2#稱重料斗上方,分別負(fù)責(zé)向2#料斗輸送中鋁粉、細(xì)鋁粉、鐵合金1、鐵合金5;第三組8#11#給料機(jī)設(shè)置在量程為5kg3#稱重料斗上方,分別負(fù)責(zé)向3#料斗輸送中鐵合金2、鐵合金3、鐵合金4、鐵合金6
振動(dòng)給料機(jī)選用電機(jī)振動(dòng)式,電機(jī)由變頻器供電,當(dāng)電機(jī)供電頻率變化時(shí),其給料流量隨之變化,從而控制粗細(xì)給料。由于給料槽采用非金屬材料,經(jīng)過特殊處理,因此給料機(jī)在工作時(shí)不受金屬物料流動(dòng)的影響。
定量稱重料斗裝有稱重傳感器,將每一次稱重結(jié)果送至稱重顯示儀。
集料斗將1#3#定量稱重料斗卸下的物料收集在混料器中,經(jīng)過均勻混料的多種成分物料由皮帶給料機(jī)送往定量稱重斗4,再根據(jù)用戶的要求進(jìn)行定量。

 

2.系統(tǒng)電氣控制原理:
系統(tǒng)電氣部分主要由稱重傳感器、稱重顯示儀表、可編程控制器(PLC)、變頻器、工控機(jī)和打印機(jī)組成。

稱重顯示儀表為動(dòng)態(tài)稱重儀表,在動(dòng)態(tài)稱重過程中,接受定量稱重料斗上稱重傳感器的重量信號(hào)。當(dāng)料斗內(nèi)的物料重量達(dá)到各設(shè)定值時(shí),輸出I/O定量信號(hào)給PLCPLC采集稱重顯示儀表的定量輸出信號(hào),通過PLC控制每一臺(tái)變頻器的輸出頻率,從而控制相應(yīng)振動(dòng)給料機(jī)的粗細(xì)加料量及每一臺(tái)稱重料斗的開關(guān)料門動(dòng)作。
工控機(jī)通過RS232接口與稱重顯示儀表通訊,將獲得的每臺(tái)秤的稱重?cái)?shù)據(jù)顯示在監(jiān)控畫面上,用戶可在稱重顯示儀表面板或工控機(jī)的操作界面上對(duì)配方進(jìn)行調(diào)整。
系統(tǒng)的每一次配料工作過程中,利用PLC強(qiáng)大的邏輯控制功能,使11臺(tái)振動(dòng)給料機(jī)按一定邏輯采取順序和同步兩種工作方式,3臺(tái)稱重料斗也同時(shí)工作,節(jié)省了時(shí)間和成本。

3、配料過程
每次稱重前,各定量稱重料斗均放空物料,保持空秤靜止?fàn)顟B(tài),料斗門亦處于關(guān)閉狀態(tài)。
首先,PLC發(fā)出啟動(dòng)信號(hào)給1#4#8#振動(dòng)給料機(jī)變頻器,開始分別對(duì)1#2#3#定量稱重料斗進(jìn)行定量配料。
3.1 1#
稱重料斗的配料過程:
1#
定量稱重儀表定量值先設(shè)為150kg PLC對(duì)1#變頻器發(fā)出啟動(dòng)和粗加料信號(hào),則1#變頻器控制1#振動(dòng)給料機(jī)對(duì)1#定量稱重料斗以較高頻率進(jìn)行鐵粉1的粗加料,當(dāng)鐵粉1的重量值接近150kg時(shí),1#稱重儀表發(fā)出定量信號(hào)給PLCPLC再通過1#變頻器控制1#振動(dòng)給料機(jī)較低頻率進(jìn)行細(xì)加料,當(dāng)鐵粉1的重量值達(dá)到150kg時(shí),停止加料,秤體靜止后,由PLC控制1#定量稱重料斗的卸料、關(guān)料門,這樣,就完成了一次稱重過程。仍保持1#定量稱重料斗定量值為150kg,如上循環(huán)五次稱重過程,就完成了鐵粉1100份用量共750 kg的定量稱重。
然后,PLC1#定量稱重料斗定量值改為100kg,啟動(dòng)2#給料機(jī),稱重一次,即完成了鐵粉2100份用量100 kg的定量稱重。
接著,PLC1#定量稱重料斗定量值改為160kg,啟動(dòng)3#給料機(jī),稱重一次,即完成了粗鋁粉的100份用量160 kg的定量稱重。(見表2

2

工作順序

給料機(jī)

設(shè)定值

稱重次數(shù)

合計(jì)給料

1

1#

150kg

5

750kg

2

2#

100kg

1

100kg

3

3#

160kg

1

160kg

合計(jì)

 

 

7

 

3.2 2#稱重料斗的配料過程見表3

3

工作順序

給料機(jī)

設(shè)定值

稱重次數(shù)

合計(jì)給料

1

4#

25kg

1

25kg

2

5#

30kg

2

60kg

3

6#

30kg

1

30kg

4

7#

9kg

1

9kg

合計(jì)

 

 

5

 

3.3 3#稱重料斗的配料過程見表4

4

工作順序

給料機(jī)

設(shè)定值

稱重次數(shù)

合計(jì)給料

1

8#

4kg

1

4kg

2

9#

4g

2

8kg

3

10#

1kg

1

1kg

4

11#

3.3kg

1

3.3kg

合計(jì)

 

 

5

 

當(dāng)三臺(tái)稱重料斗都完成各自100份用量的定量稱重后,系統(tǒng)也就完成了一次完整的配料過程。在這一過程中,1#定量稱重料斗負(fù)責(zé)加料3種,共稱重7次;2#定量稱重料斗負(fù)責(zé)加料4種,共稱重5次;3#定量稱重料斗負(fù)責(zé)加料4種,共稱重5次。各稱重料斗在某次配料過程中的稱重次數(shù)大體相當(dāng),都不會(huì)有太多的待機(jī)時(shí)間,較合理地利用了時(shí)間和資源。

4PLC的電氣連接和軟件編制
以一套振動(dòng)給料機(jī)的控制回路為例,PLC與二次儀表和變頻器的接線如圖3所示,某次配料工作過程PLC控制的一臺(tái)稱重料斗的程序流程如圖4所示。
為確保系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性,下級(jí)皮帶輸送機(jī)的運(yùn)行信號(hào)和集料器的已卸料信號(hào)應(yīng)作為啟動(dòng)下一次配料的聯(lián)鎖信號(hào);當(dāng)某一臺(tái)振動(dòng)給料機(jī)或稱重料斗因?yàn)橐馔夤收贤C(jī)時(shí),PLC立即停止其余配料的給料,以便于檢修,防止出現(xiàn)廢料。

5、結(jié)束語
采用重力式自動(dòng)裝料秤組成配料系統(tǒng)的應(yīng)用, 解決了在冶金試驗(yàn)和生產(chǎn)過程中,遇到的較大配比值、較高準(zhǔn)確度與資金投入的矛盾,縮短了配料時(shí)間,提高了工作效率,增加了系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性,收效顯著,值得推廣。

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